7月26日,由中石化安慶分公司與浙江大學(xué)共同承擔(dān)的股份公司“腈綸溶劑循環(huán)系統(tǒng)除鐵工藝研究”項(xiàng)目,在北京通過(guò)了中石化股份公司科技開(kāi)發(fā)部組織的專家評(píng)議。
安慶分公司腈綸部采用從美國(guó)Sterling公司成套引進(jìn)的離子延遲除雜工藝,其主流程為硅藻土+延遲樹(shù)脂+D301樹(shù)脂組合。盡管該工藝能夠凈化NaSCN溶液,但存在流程復(fù)雜、除雜效果差、回收率低、能耗物耗高,以及回收的NaSCN溶液色度深等缺點(diǎn)。特別是采用硅藻土來(lái)除去鐵等金屬離子的工藝過(guò)程,不但NaSCN本身的損耗大(每月?lián)p失約25噸),且使用后的硅藻土難以無(wú)害化處理,現(xiàn)靠購(gòu)買(mǎi)土地填埋,存在環(huán)保隱患。為此,安慶分公司與浙江大學(xué)共同開(kāi)展了腈綸溶劑循環(huán)系統(tǒng)除鐵工藝研究,通過(guò)近兩年的小試和現(xiàn)場(chǎng)側(cè)線實(shí)驗(yàn),取得了較好的效果,完成了全部的研究?jī)?nèi)容。
評(píng)議專家組認(rèn)為,該項(xiàng)目針對(duì)安慶分公司現(xiàn)有腈綸溶劑除雜工藝中存在的問(wèn)題,提出了以固定床活性炭吸附法脫除硫氰酸鈉溶液中鐵離子的技術(shù)。系統(tǒng)研究了溫度、流量、pH值、顆粒度等因素對(duì)除鐵效果的影響,篩選出除鐵效果最好的活性炭。小試和側(cè)線試驗(yàn)表明,鐵離子去除率可由目前的20%左右提高到70%以上,效果明顯。 該技術(shù)可以解決現(xiàn)有硅藻土除鐵工藝中存在的廢固物難以處理的問(wèn)題,環(huán)保效益明顯。其技術(shù)路線合理可行,處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,建議進(jìn)一步優(yōu)化工業(yè)化方案,并盡快實(shí)施。