經(jīng)過(guò)半年的調(diào)試,杭州鋼鐵集團(tuán)公司重大節(jié)能減排、燒結(jié)煙氣脫硫項(xiàng)目正式運(yùn)行步入正軌。
目前,大部分的脫硫項(xiàng)目采用鈣法吸附二氧化硫。此法工藝較成熟,但容易造成閥門(mén)、管道、管路堵塞。而杭鋼采用的是氨法脫硫工藝,整個(gè)流程無(wú)雜質(zhì),不必?fù)?dān)心堵塞現(xiàn)象出現(xiàn),但工藝上不是很完善。因此杭鋼在燒結(jié)脫硫系統(tǒng)的調(diào)試過(guò)程中邊整改,邊完善,這大大增加了調(diào)試的難度。
此次整改內(nèi)容包括工藝、設(shè)備、電氣、程序、參數(shù)控制等200余項(xiàng),特別是針對(duì)脫硫塔煙囪出口煙氣滴雨問(wèn)題進(jìn)行了多次整改。他們對(duì)煙囪的35米和70米兩層水封節(jié)的水封水進(jìn)行了整改,將溢流的水封水通過(guò)管道引流到事故池,避免這部分水從內(nèi)壁通過(guò)煙氣帶走,同時(shí)在煙囪的各節(jié)連接法蘭內(nèi)壁涂抹了玻璃鋼,使之光滑,減少煙氣中的水分。通過(guò)一系列整改,出口煙氣的冒雨現(xiàn)象有了明顯的減少,目前基本無(wú)滴水。
該脫硫塔底層采用的是混凝土結(jié)構(gòu),內(nèi)襯玻璃鋼。由于混凝土﹑玻璃鋼和不銹鋼管的熱脹冷縮的系數(shù)不同,管道連接處的玻璃鋼易被拉裂,玻璃鋼與混凝土形成空隙,導(dǎo)致塔體滲漏。經(jīng)過(guò)各方論證分析,采取割掉玻璃鋼換上玻璃鱗片的方法,并在塔底和內(nèi)壁高1.2米以下鋪上防腐耐酸磚,徹底解決了滲漏問(wèn)題。
同時(shí),此項(xiàng)目在工藝上也進(jìn)行了一定的改動(dòng)。如灰渣過(guò)濾器的進(jìn)出口管道,按原來(lái)的設(shè)計(jì),過(guò)濾效果不好,并且部分溶液不經(jīng)過(guò)過(guò)濾器就直接到緩沖罐,影響了副產(chǎn)品的質(zhì)量。通過(guò)多次與實(shí)測(cè)進(jìn)行比較、研究并從中尋找規(guī)律,該項(xiàng)目人員歷經(jīng)半年的調(diào)試,使灰渣過(guò)濾器的過(guò)濾效果基本達(dá)到了要求,燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)正常運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)。