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國內(nèi)首套萬噸級硫化促進劑M裝置投產(chǎn)效果良好
2010-2-26 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:硫化促進劑M

    近日,河南省開侖化工有限責任公司投資3000多萬元建設的國內(nèi)首座萬噸級硫化促進劑M生產(chǎn)裝置,經(jīng)過近5個月的運行試車成功,截至目前產(chǎn)銷量已達4000噸,產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本等技術(shù)指標均達到國內(nèi)領(lǐng)先水平。該裝置還實現(xiàn)了清潔生產(chǎn),與國內(nèi)普遍采用的酸堿法工藝相比,每噸產(chǎn)品可減少高濃度工業(yè)廢水排放量40-60噸,廢氣全部回收再利用。

  硫化促進劑M的傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝有酸堿法和溶劑法。酸堿法生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量的高濃度廢水,處理難度大;溶劑法雖然無廢水產(chǎn)生,但產(chǎn)品質(zhì)量差,成本高,與酸堿法相比缺乏市場競爭力,無法實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。為了改變國內(nèi)促進劑M生產(chǎn)高污染、高消耗的現(xiàn)狀,開侖化工吸收借鑒國外先進技術(shù),并結(jié)合多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,歷時5年多的時間,在傳統(tǒng)溶劑法生產(chǎn)工藝的基礎(chǔ)上,成功研發(fā)出硫化促進劑M清潔生產(chǎn)及硫化氫尾氣回收循環(huán)利用新工藝。

  新工藝在生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生任何廢水,從工藝源頭實現(xiàn)了廢水零排放,硫化氫廢氣全部轉(zhuǎn)化為硫磺回收再利用,具有顯著的社會、經(jīng)濟和環(huán)保效益。2009年5月,該項工藝通過了河南省科技成果鑒定,并申報了2項國家專利。

  新工藝在后處理工序用溶劑萃取代替酸堿反應中和,整個生產(chǎn)過程實現(xiàn)廢水零排放;采用全封閉的溶劑快速回收循環(huán)系統(tǒng),減少了溶劑揮發(fā)對空氣的污染;在高壓合成工序采用封閉性高壓反應釜,使物料反應更加充分;改進了溫度測量系統(tǒng),縮短了反應時間,提高了收率和產(chǎn)品質(zhì)量;硫化氫尾氣回收循環(huán)利用系統(tǒng)使硫化氫尾氣全部轉(zhuǎn)化為硫磺回收利用,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)和廢棄物的回收循環(huán)利用。

  新工藝通過對關(guān)鍵生產(chǎn)設備高壓反應釜、電加熱裝置等進行改進,縮短反應時間,提高收率和產(chǎn)品質(zhì)量,減少了原材料和能源消耗,節(jié)能降耗效果顯著。

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