大慶煉化公司干氣制乙苯裝置自實施“直供料”技改3個月來,累計節(jié)電380多萬千瓦時。如今走近干氣制乙苯裝置,再也聽不到機組的轟鳴聲。
一直以來,干氣制乙苯裝置的原料干氣要先進入PSA裝置提煉完氫氣后,再進入干氣制乙苯裝置。進入干氣制乙苯裝置前,干氣0.9MPa的原始壓力需降為0.5MPa,進入裝置時則要將壓力再升至1.1MPa,這一降一升造成巨大的能源浪費。針對這種情況,技術(shù)人員提出了“直供料”方案,即干氣先進入干氣制乙苯裝置,完成反應后再進入PSA裝置,這樣干氣制乙苯裝置的壓縮機就可以光榮“下崗”。技改實施后預計年節(jié)約各類費用1000多萬元。