“滌綸超細旦環(huán)吹直紡”設(shè)備生產(chǎn)項目是中麗制機公司針對客戶需要,進行設(shè)計、生產(chǎn)的一個成功案例。公司技術(shù)人員介紹,該項目共在四個方面進行了革新:一是推出改進新型卷繞機。針對“一次生頭成功率不夠高,采用二次生頭來完成作業(yè),致使廢絲量增加,推筒時絲束容易纏繞在夾頭的漲緊塊上、造成機械故障”等問題,在設(shè)計和制造工藝中多次試驗,通過改進下移絲板結(jié)構(gòu)等措施,有效解決了一次生頭成功率不夠理想和尾絲質(zhì)量不高的問題。僅這一個細小改動,每年可為用戶節(jié)省一大筆可觀的生產(chǎn)成本。二是采用新型細旦絲專用組件。組件是整個紡絲工藝的“心臟”部分,在高速熔體紡中,合適的組件結(jié)構(gòu)是細旦多孔直紡紡絲順利進行的根本保證。在分析比照細旦絲紡絲組件的結(jié)構(gòu)時,技術(shù)人員做了一番精心的設(shè)計和試驗對比,減小了腔體容積,降低了熔體停留時間,解決了“熔體在組件內(nèi)部的停留時間過長,熔體大分子的降解就越大,順紡性能就越差”的現(xiàn)象,特別是嚴格保證“細旦多孔絲”熔體的停留時間。三是成型板單面加厚噴涂工藝。在浙江某企業(yè)調(diào)查時了解到,撥叉卷繞頭陶瓷成型板存在陶瓷容易脫落、易產(chǎn)生毛絲等問題。經(jīng)過解剖分析、與噴陶專家多次咨詢、比較,最終采用優(yōu)質(zhì)氧化鋁、鈦原料,加厚了鎳層和噴涂陶瓷層。通過試驗,產(chǎn)品卷繞張力有所下降,強度及伸長均有所上伸,條干均勻性也比原來的要好。四是加長卷繞頭升頭板。新型卷繞頭解決“(拔叉式)存在夾結(jié)絲”的現(xiàn)象。通過技術(shù)測試,發(fā)現(xiàn)由于升頭板不夠長,切換時絲束要跳切絲板造成了“夾結(jié)絲較多”,新型機器經(jīng)過升頭板加長,“夾結(jié)絲”的現(xiàn)象消失。據(jù)統(tǒng)計,對設(shè)備設(shè)計和制造的改進方案,從部件結(jié)構(gòu)設(shè)計調(diào)整,小到連接螺栓的選定等,達到了近百項。
國慶節(jié)前,中麗制機公司交付長樂的10-88項目首期新型卷繞機裝配順利完成。為把該項目打造成“樣板工程”,裝配工部從準備、領(lǐng)件到安裝,嚴格按程序和工藝,層層把關(guān),做到零件精心挑選,精心安裝、調(diào)試,嚴把質(zhì)量關(guān),力爭早日完成調(diào)試,把最好的產(chǎn)品交給用戶。