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吉化電石廠技改破解“老大難”
2012-10-18 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:吉林 電石 化工

  吉林石化公司電石廠通過(guò)改進(jìn)工藝提高空氣冷凍效果,延長(zhǎng)了AES裝置硅膠與催化劑的使用周期,使多年的“老大難”問(wèn)題得到解決。這也是該廠今年確定的11項(xiàng)廠級(jí)科技攻關(guān)項(xiàng)目之一。

  該廠的AES裝置空氣干燥劑為硅膠,冷凍效果不好,進(jìn)入干燥器空氣中水分過(guò)多,使硅膠易碎,吸收效果降低,加之工藝空氣中水分與二氧化硫轉(zhuǎn)化塔中的二氧化硫等反應(yīng),降低了催化劑活性,既浪費(fèi)原料,又影響產(chǎn)品質(zhì)量。為徹底解決這一問(wèn)題,技術(shù)人員將空氣深冷器出口加保溫,嚴(yán)格控制硅膠的再生和冷卻時(shí)間,在風(fēng)機(jī)入口加過(guò)濾器,將冷凍水溫度控制在0℃~2℃,保證空氣冷凍效果達(dá)標(biāo),減輕硅膠負(fù)擔(dān)。同時(shí),他們還將轉(zhuǎn)化塔入口溫度由430℃降至425℃,避免水與酸性氣體生成酸,減小酸性氣體腐蝕催化劑的機(jī)會(huì)。此舉不僅延長(zhǎng)了硅膠干燥劑的使用周期,也延長(zhǎng)了催化劑的使用壽命,產(chǎn)品優(yōu)級(jí)品率由98.8%提高到99%以上。

  在技術(shù)改造過(guò)程中,該廠技術(shù)人員始終堅(jiān)持以小投入換取大效益。丙烯酸酯裝置集散控制系統(tǒng)已連續(xù)運(yùn)行近20年,元器件老化,運(yùn)行精度下降。該廠投資608萬(wàn)元對(duì)原集散控制系統(tǒng)及聯(lián)鎖裝置進(jìn)行全面更新,確保了穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn),抓住了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

  氯磺化聚乙烯產(chǎn)品是該廠的拳頭產(chǎn)品之一,利潤(rùn)較高,但由于生產(chǎn)所需溶劑四氯化碳為環(huán)保限供原料,限制了產(chǎn)品產(chǎn)量。為此,該廠與有關(guān)科研單位聯(lián)合開展了溶劑替代試驗(yàn),用新型環(huán)保溶劑替代四氯化碳溶劑,目前已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),每年可多產(chǎn)氯磺化聚乙烯產(chǎn)品420噸,增效430萬(wàn)元。

  據(jù)介紹,吉林石化電石廠是國(guó)家“一五”時(shí)期建成的老廠,雖經(jīng)多次改造,但部分裝置技術(shù)還比較落后,成為影響安全生產(chǎn)、制約工廠發(fā)展的障礙。今年以來(lái),該廠確立并實(shí)施廠級(jí)重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目11項(xiàng),車間級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目63項(xiàng),總投資4000多萬(wàn)元。目前廠級(jí)項(xiàng)目已完成6項(xiàng),車間級(jí)項(xiàng)目完成49項(xiàng),帶來(lái)直接經(jīng)濟(jì)效益2560萬(wàn)元。

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