中石化巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部持續(xù)優(yōu)化環(huán)己酮裝置,促增產(chǎn)降消耗。截至11月初,已累計(jì)生產(chǎn)環(huán)己酮逾9萬噸,同比增產(chǎn)2萬多噸。其中,每噸環(huán)己酮耗烷比去年下降7.19千克,耗苯比去年下降6.66千克。
據(jù)介紹,該事業(yè)部狠抓技術(shù)挖潛,著力解決生產(chǎn)瓶頸。環(huán)己酮車間將初餾塔進(jìn)料口下段填料拆出清洗,使每小時(shí)投料量由14噸增至22噸,每天多產(chǎn)環(huán)己酮40噸;通過對制氫部分的原料氣壓縮和燃料氣兩個(gè)部分進(jìn)行改造,造氣單元采用高效轉(zhuǎn)化技術(shù),制氫氣成本大幅降低;通過挖掘老式壓縮機(jī)的潛能,9月份利用現(xiàn)有蒸汽啟動空氣壓縮機(jī)同時(shí)向新、老環(huán)己酮裝置供氣,不僅將蒸汽全部投入系統(tǒng),避免了放空浪費(fèi),每月節(jié)省電費(fèi)達(dá)60萬元。
在年產(chǎn)20萬噸己內(nèi)酰胺改擴(kuò)建項(xiàng)目中,巴陵石化己內(nèi)酰胺事業(yè)部新建了一套年產(chǎn)8萬噸環(huán)己酮裝置。新建環(huán)己酮裝置4月7日一次開車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品后,環(huán)己酮車間加強(qiáng)工藝優(yōu)化,為裝置高產(chǎn)和節(jié)能降耗打好基礎(chǔ)。