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安慶石化腈綸部節(jié)能技改成效顯著
2013-1-14 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:安慶石化 腈綸

    安慶石化腈綸部瞄準(zhǔn)生產(chǎn)難點挖掘節(jié)能潛力,在節(jié)能減排、提質(zhì)降耗等方面實施一系列技改技措項目,化解裝置生產(chǎn)節(jié)能減排矛盾,開辟節(jié)水、節(jié)氣新途徑,有力推動了節(jié)能降耗工作再上新水平,2012年腈綸累計綜合能耗同比降低0.56千克標(biāo)油/噸腈綸。
 
    一根管線,蒸汽冷凝液重?zé)ㄉ鷻C

 
     安慶石化腈綸部紡絲裝置熱牽工序的補加水為后紡定型溢流水,但該部分水不能滿足生產(chǎn)需要,需補加一定量的B級脫鹽水,這樣一來,不僅增加了裝置水耗,也增加了熱牽加熱器的蒸汽消耗。為進(jìn)一步節(jié)水減排,技術(shù)人員動起了0.4MPa蒸汽冷凝液的腦筋,經(jīng)檢測,蒸汽冷凝液幾乎不含鐵離子,且回水溫度為130攝氏度,完全能滿足熱牽工序的工藝條件。他們通過增設(shè)一根管線、優(yōu)化流程,將蒸汽冷凝液引向熱牽工序,以替代脫鹽水作為熱牽工序的補加水。

    項目實施后,熱牽工序工藝狀況得到有效改善,替代B級脫鹽水補加量4噸/時,同時可降低熱牽加熱器的蒸汽消耗0.7立方米/時,按年生產(chǎn)時間8000小時計算,每年可降耗增效118.42萬元。

    一組過濾器,拓展節(jié)水新途徑

    聚合裝置水洗噴淋水改用紡絲后紡水系統(tǒng)已投用多年,管線、儲罐中沉積物聚集,致使水洗噴淋水噴孔經(jīng)常堵塞,水洗效果不佳,每兩周需要切換B級脫鹽水置換24小時,不僅增加B級水的消耗,增大工作量,還影響聚合生產(chǎn)的穩(wěn)定。經(jīng)過研究分析,該部決定拓展節(jié)水途徑,利用紡絲預(yù)熱濾器利舊,在水洗后紡水管線增加一組過濾器,達(dá)到解決水洗噴淋水噴孔堵塞,減少B級脫鹽水用量的目的。由于材料大都利舊,費用不高,材料與施工費僅為0.6萬元,投入運行后,每小時節(jié)約噴淋水11噸,全年節(jié)水費用達(dá)29.73萬元,取得了小投入、大回報的好效果。

    一臺液位儀,破解稀料帶油難題

    在紡絲裝置凝固浴地坑稀料輸送過程中,一個現(xiàn)象引起了技術(shù)人員的關(guān)注,他們發(fā)現(xiàn)由于輸送線路沒有液位自控裝置,時常造成地坑泵抽空。而地坑稀料中所含分散油和乳化油主要漂浮在液面表面,當(dāng)?shù)乜颖贸榭諘r極易將油帶入系統(tǒng)中,既易造成設(shè)備故障,又對回收裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)帶來難度。經(jīng)過研究分析,技術(shù)人員認(rèn)為,解決了地坑泵抽空現(xiàn)象,也就解決了稀料帶油問題,而地坑稀料與凝固浴工藝參數(shù)基本一致,這股20立方米/時的稀料就完全可以直接用于凝固浴濃度稀釋,這樣一來,就省去了稀料在回收裝置的處理環(huán)節(jié),可大量節(jié)省回收裝置的蒸汽消耗。

    他們利用2012年裝置大檢修時機,在稀料輸送流程上增加一儀表液位檢測及調(diào)節(jié)系統(tǒng),同時在DCS上做點,以達(dá)到液位自動控制,并將該股稀料改送紡絲水洗水罐用于凝固浴濃度稀釋。從運行效果看,節(jié)能效果顯著,可節(jié)省回收裝置蒸汽消耗2噸/時,年增效達(dá)296.4萬元。

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(liu)
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