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揚(yáng)子石化提升二甲苯生產(chǎn)技術(shù) 增加國產(chǎn)供應(yīng)能力
2013-10-29 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:揚(yáng)子石化 芳烴

    10月23日上午10時,揚(yáng)子石化2號二甲苯裝置連續(xù)產(chǎn)出達(dá)到99.86%的高純度對二甲苯產(chǎn)品,優(yōu)于產(chǎn)品純度99.7%的預(yù)定目標(biāo),能耗大幅下降,并把該裝置提升到國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先水平。同時該裝置新增30%以上產(chǎn)能。這標(biāo)志著該公司具備了靈活利用國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場的潛力能力,增加國產(chǎn)PX供應(yīng)能力,成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

    吸附分離單元是芳烴成套技術(shù)的關(guān)鍵所在,2012年揚(yáng)子石化作為主要參與單位建設(shè)的PX示范裝置,實(shí)現(xiàn)一次開車成功,補(bǔ)上了中國石化芳烴成套技術(shù)最后一塊缺板,成為全球第三家擁有芳烴成套技術(shù)的能源化工公司。

    近年來,芳烴產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出不均衡發(fā)展態(tài)勢,對二甲苯(PX)下游的精對苯二甲酸(PTA)產(chǎn)能出現(xiàn)爆炸式增長,而PX卻因?yàn)橘Y源、技術(shù)等進(jìn)入門檻較高和因?yàn)椴涣私庠摦a(chǎn)品、誤解該產(chǎn)品的安全性發(fā)展受到制約。經(jīng)過包括工程院院士在內(nèi)的專家針對 PX的化學(xué)性質(zhì)專業(yè)解釋和廣泛宣傳,該產(chǎn)品的安全性逐步被社會公眾所接受,但是仍造成了目前PX和PTA這兩個相鄰環(huán)節(jié)的產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重失衡,國內(nèi)大量從日、韓等國進(jìn)口PX,形成嚴(yán)重的對外依賴。

    揚(yáng)子石化2號二甲苯裝置改造旨在提升二甲苯裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性和產(chǎn)品質(zhì)量。此次改造歷時100天,更換使用了UOP最新型ADS-47吸附劑,后續(xù)分餾單元進(jìn)行了適應(yīng)性改造,其中抽余液塔和脫庚烷塔更換采用了高效塔盤和高效再沸器,同時對關(guān)鍵設(shè)備旋轉(zhuǎn)閥進(jìn)行了高性能改造,吸附收率由95%提高到97%以上。目前,開車運(yùn)行情況表明,吸附塔床層壓差平穩(wěn)、旋轉(zhuǎn)閥運(yùn)行穩(wěn)定、分餾塔分離效果和處理能力得到較大幅度提升。裝置運(yùn)行結(jié)果顯示,相同負(fù)荷下循環(huán)流量降低近30%,大幅降低了2號二甲苯裝置能耗。產(chǎn)品純度由之前的99.5%提高到99.7%以上,可滿足國際市場對該產(chǎn)品的純度要求,為該公司靈活開展包括混合二甲苯(MX)來料加工成對二甲苯(PX)經(jīng)營模式提供了保障,使揚(yáng)子石化形成了利用國際國內(nèi)兩種資源、兩個市場的潛在能力;換劑后,隨著下一步裝置負(fù)荷提升和調(diào)優(yōu)運(yùn)行,二甲苯裝置運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較換劑前顯著提升,將成為公司效益新的增長點(diǎn)。

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(liu)
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