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大慶煉化采用微生物催化法生產(chǎn)丙烯酰胺
2009-10-26 來(lái)源:中國(guó)聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:丙烯酰胺 離心機(jī)
    大慶煉化公司聚合物二廠單體二車(chē)間微濾膜正式投用,不僅大幅度提高了裝置生產(chǎn)效率,還能對(duì)丙烯酰胺渣液和生產(chǎn)用菌體進(jìn)行反復(fù)回收利用,預(yù)計(jì)年可創(chuàng)效122萬(wàn)元,同時(shí)最大限度地減少污水排放,實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。
    這個(gè)廠丙烯酰胺裝置采用微生物催化法生產(chǎn)丙烯酰胺,水合反應(yīng)生成粗丙烯酰胺溶液后,原工藝是采用離心機(jī)進(jìn)行液渣初次分離排除催化用菌絲體和溶液中蛋白等雜質(zhì)。近幾年,隨著裝置產(chǎn)量逐年攀升,設(shè)備負(fù)荷越來(lái)越大,設(shè)備故障率也有所升高。而且離心后排出渣液中含有約18%濃度的丙烯酰胺,還有部分未被完全利用的菌絲體,一方面增加了裝置的單耗和能耗,另一方面不利于環(huán)保,給污水處理帶來(lái)很大難度。
    這個(gè)廠經(jīng)過(guò)多次研究和實(shí)驗(yàn),采用0.1微米孔徑的微濾膜取代離心機(jī)進(jìn)行一次精制,不產(chǎn)生二次污染,可回收水中的有用物,還可將回收水再利用,大幅減少工業(yè)廢水的排放量,甚至達(dá)到零排放。
    經(jīng)過(guò)試運(yùn)行,微濾膜處理量每小時(shí)可達(dá)到8立方米,高于2臺(tái)離心機(jī)每小時(shí)6立方米的處理量。另?yè)?jù)精確計(jì)算,微濾膜投用后年可回收丙烯酰胺40噸,重復(fù)利用近22萬(wàn)元的菌體培養(yǎng)基,還可省電39萬(wàn)千瓦小時(shí)。
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(苒兒)