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惠生自主創(chuàng)新乙烯甲醇兩項節(jié)能技術(shù)獲獎
2010-11-29 來源:中國聚合物網(wǎng)
關(guān)鍵詞:甲醇 乙烯
    近日,由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會、中國化工節(jié)能技術(shù)協(xié)會組織召開的石油和化學(xué)工業(yè)節(jié)能技術(shù)交流及投融資大會上,惠生自主研發(fā)的兩項節(jié)能技術(shù)“用一臺減粘塔實現(xiàn)兩套急冷油系統(tǒng)的減粘”,“煤制甲醇工藝成套節(jié)能降耗技術(shù)”得到業(yè)界肯定,分別獲得節(jié)能貢獻(xiàn)獎,優(yōu)秀節(jié)能項目獎。
    惠生針對我國有多套乙烯裝置的急冷油系統(tǒng)存在運轉(zhuǎn)困難境況,即急冷油粘度高,急冷油塔塔釜溫度低,塔頂溫度高,稀釋蒸汽發(fā)生量少,補入的中壓蒸汽多,導(dǎo)致乙烯的綜合能耗高,排出的工藝污水多等問題,在常規(guī)減粘流程的基礎(chǔ)上,根據(jù)各裝置的不同情況,設(shè)計不同的工藝流程。例如惠生根據(jù)大慶60萬噸/年乙烯裝置新老區(qū)間隔較近的特點,設(shè)計了相應(yīng)的工藝流程和方案。通過惠生公司的技術(shù)創(chuàng)新,大慶乙烯裝置取得了很好的節(jié)能降耗效果,降低了裝置的運行成本,項目建成后于2010年8月底順利開車,運行狀態(tài)穩(wěn)定,各項指標(biāo)均達(dá)到且部分優(yōu)于預(yù)期的設(shè)計指標(biāo),該項技術(shù)創(chuàng)新很好的解決了目前國內(nèi)同類裝置能耗大、運行不穩(wěn)定的問題。這種“用乙烷、丙烷裂解爐的裂解氣作汽提介質(zhì),設(shè)置一臺減粘塔為兩套急冷油系統(tǒng)減粘的工藝”在國內(nèi)屬于首次應(yīng)用,設(shè)備投資少,效果顯著。除了適宜的工藝流程外,急冷油減粘設(shè)計成功的另一要素是對裂解氣重端組分的準(zhǔn)確分割和正確模擬,匯總所有分析數(shù)據(jù),根據(jù)各裝置特點,采用“用乙烷爐裂解氣作為汽提介質(zhì)的減粘塔技術(shù)”,有效降低急冷油粘度,隨著粘度降低急冷油溫度自動調(diào)整提高,稀釋蒸汽發(fā)生量也隨之增大,同時因為少補入中壓蒸汽,可以有效降低工藝污水的排放量,節(jié)能減排效果明顯。
    另一項得到業(yè)界認(rèn)可的煤制甲醇工藝成套節(jié)能降耗技術(shù)其創(chuàng)新之處在于:采用換熱網(wǎng)絡(luò)夾點技術(shù),對煤制甲醇的整體流程進(jìn)行集成分析和優(yōu)化,從而達(dá)到全廠設(shè)計能耗最低、資源消耗最少的目標(biāo)。采用夾點技術(shù)進(jìn)行工藝優(yōu)化,可以準(zhǔn)確地診斷出能源使用的薄弱環(huán)節(jié),明確地指出能源使用不合理的原因,并且揭示出可實現(xiàn)的節(jié)能潛力與改造效果,最終提出可行和有效的優(yōu)化方案。該項技術(shù)得到政府,協(xié)會的推薦及廣大用戶的一致認(rèn)可。據(jù)悉,煤制甲醇工藝成套節(jié)能降耗技術(shù)的部分成果已經(jīng)應(yīng)用于“鄂爾多斯市國泰化工有限公司40萬噸/年煤制甲醇項目”的工程設(shè)計中,目前該項目正在建設(shè)之中。
    這兩項節(jié)能技術(shù)凝聚了許許多多惠生人的智慧與汗水并始終堅持以客戶、合作伙伴利益為先的宗旨,努力打造以技術(shù)交流和經(jīng)驗分享為平臺的惠生“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈,和諧共贏”的一站式服務(wù)理念。惠生不斷努力推陳出新,將科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用轉(zhuǎn)化為具有國際影響力的產(chǎn)品與服務(wù),滿足發(fā)展經(jīng)濟,改善民生的前瞻性需求。
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(苒兒)
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